某发电厂装机容量为2x300MW机组,灰渣输送系统采用灰渣混除水力输送方式送往灰场,灰渣泵房内设3组共6台灰渣泵,两级串联,2组运行,1组备用,灰渣泵的型号为200ZJ,该泵铭牌参数为Q=775m3/h;H=115m;二级泵配置液力偶合器进行调速。
输送介质为灰渣浆,灰水比1:20,体积浓度Cv=4.76%。
管路布置情况:灰渣栗入口条件为半高位布置,灰渣浆池深4m,池底距泵入口中心线约2m,灰渣浆前池设3台搅拌器。
出口管路长度L=6000m;输送几何高差Δh=55m;管路内径D=350mm。
该泵自试运行以来相继发生一级泵泵壳出现裂纹事件,经广一水泵现场分析认为与泵、管路选型设计时未核算管路的沉降流速有关,实际管路流速低于沉降流速,运行中出现浆体於积现象。为避免堵管,运行系统通过调节液力偶合器提高泵的出口压力,当运行流量超出了该泵的大允许流量时,引起泵的必需汽蚀余量NPSHr的增加及管路装置汽蚀余量NPSHa的降低(灰渣池液位高度下降)。按汽蚀计算公式:应该使NPSHa>NPSH,+0.3m。当管路装置汽蚀余量NPSHa小于泵的必需汽蚀余量NPSHr时,该泵发生了汽蚀,引起泵的振动,造成了泵壳损坏。
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广一泵丨分析灰渣泵选型中核算沉降流速的必要性
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